邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司深挖企業(yè)內(nèi)部潛力,通過獎勵措施激發(fā)員工積極性,本著“厲行節(jié)約、降本增效”的原則,扎實開展“修舊利廢和自主技改活動“。5月份,28項修舊利廢活動和6項技改工作創(chuàng)效顯著。其中,原值186.1萬元的修舊利廢備件,可為公司節(jié)省22.57萬元;技改工作可節(jié)約12.65萬元。
近期以來,為確保修舊利廢工作取得實效,各二級單位紛紛利用公司內(nèi)網(wǎng)、微信工作群、工作例會、班前班后會等多種形式,積極宣傳“修舊利廢是降本增效重要途徑”的理念,堅持“能自修的不外委、能加工的不購置、能復(fù)用的不報廢、能修復(fù)的不領(lǐng)新”的工作要求,鼓勵職工在修舊利廢上體現(xiàn)工作創(chuàng)新,助力公司生產(chǎn)經(jīng)營 “雙效提升”。
煉鋼廠2號轉(zhuǎn)爐爐役計劃檢修項目中,原有3項外委檢修項目,由于受區(qū)域疫情封控原因影響,致使外委實施人員無法到廠。在這一緊急關(guān)頭,該廠主動請纓,組織8名經(jīng)驗豐富的員工,克服作業(yè)環(huán)境復(fù)雜、缺乏專業(yè)指導(dǎo)等現(xiàn)實困難,歷經(jīng)96小時,自主完成小煙道更換。后經(jīng)試車檢驗無泄漏,完全滿足生產(chǎn)需求,為公司直接創(chuàng)效5.5萬元。
為滿足生產(chǎn)需求,線材廠急需對五線、一線車間的750KW和467KW兩臺直流電機進行自主保養(yǎng)和擴容改造。面對外委修理9萬元的費用,線材廠決定自主修復(fù)。車間維護人員對電機進行自主拆檢、更換軸承,對其內(nèi)部進行必要的吹掃清理,并自制工具對換向器槽完成手工倒角。目前,兩臺電機在線運行正常,員工修舊利廢、崗位創(chuàng)新意識也明顯增強。
在焦化廠凈化再生塔廢氣排放治理項目中,焦化廠4人歷時6天,自主實施了原項目中排放前碳吸附環(huán)節(jié)。利用1號脫銷廢棄的定排排污擴容器,進行改造后安裝,實現(xiàn)了尾氣凈化回收、吸附有毒有害氣體之工作目的。經(jīng)上線試車,跟蹤使用效果良好,滿足環(huán)保管控指標(biāo)要求,符合達(dá)標(biāo)排放。僅此一項,可為公司節(jié)省外委費用3.2萬元。